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——寫在沃豐水泥公司技改項目運行一周年之際
“輥壓機技改項目年節約電耗費用約904萬元,篦冷機技改項目年節約煤耗、電耗費用約360萬元,兩項技改年節省維修資金約400余萬元……”這是近期在沃豐水泥公司組織召開的技改項目運行一周年總結會上,該公司熟料部副部長、“魯班工匠”蔣猛匯報的一組靚麗數據。
沃豐水泥公司技改前的輥壓機和篦冷機運行年限長、能耗偏高,故障率上升,維修成本不斷增加,這些問題如同頑石,阻礙了企業高質量發展的道路。2023年,沃豐水泥公司在集團精心指導和大力支持下,攻堅克難、加壓奮進,圓滿完成了總投資近1億元的生料輥壓機和四代篦冷機技改項目。技改項目正式投入運行一年來,用一組靚麗的數據交出了優異答卷。
輥壓機運行以來性能穩定,噪音控制符合國家標準,廢水實現零排放,真正實現了綠色生產。粉磨臺時由原來420t/h提升至550t/h,噸生料工序電耗由21.3kWh/t以上,降至13.5kWh/t左右。這一突破性的成果,不僅提升了生產效率更是大幅度降低了能耗。以生料年產量200萬噸計算,每年可節約電能高達1560萬kWh,節約費用約904萬元,年減少維修投入約250萬元,為公司的可持續高質量發展奠定了堅實基礎。
技改前該公司使用的是NC39325三代篦冷機,該設備出料溫度在150℃左右,導致熟料煤耗偏高,間接造成運輸熟料皮帶焦化磨損過快,增加了材料維修費用。另外,熟料冷卻效果不好,造成熟料易磨性差,水泥磨臺時偏低,設備維修率較高。新技改的第四代篦冷機,出料溫度平均在80℃左右,比技改前降低70℃左右,有效解決了熟料冷卻不良、易磨性差等歷史難題,使水泥磨臺時得到顯著提升。年節約煤耗、電耗費用約360萬元,節約材料及維修費用約150萬元,此外,新設備還有效改善了廠界噪音,由原來60分貝減少至40分貝,為員工創造了一個更加舒適的工作生活環境。
沃豐水泥公司技改的成功實施,不僅在節能減排方面取得了顯著成效,更是憑借優質的產品贏得了市場青睞。集團總經理助理,公司黨委書記、總經理牛迎東在技改總結會議上表示,將乘勝追擊,繼續加大科技創新和技改投入力度,促進企業綠色轉型高質量發展再向前。(張強 李會)